寶武集團中南股份煉鋼廠在能耗精益管理降本增效上下功夫,以操作、工藝、技術、設備改善等為抓手,持續(xù)助推能源管理體系提檔升級。1月-7月,煉鋼一工序降低氧耗降本73萬元,成效顯著。
為降低氧耗,一煉鋼作業(yè)區(qū)從提高轉爐一次拉碳命中率著手,從縮短冶煉周期、減少后吹、降低鋼鐵料消耗等方面下功夫。通過各班班后操業(yè)會、技術人員每周開展的專項冶煉操作培訓、管理和技術人員的每天現場跟蹤指導和事后復查操作記錄等措施,把有關影響一次拉碳的操作和參數控制范圍,逐一向各班組傳達、培訓并予以落實,使得班組控制水平有效提高。同時精益管理,標準化作業(yè),落實好精準控制裝入量制度,要求廢鋼班提供每一斗廢鋼的料型及重量,鐵水班提供每一包鐵水的溫度和成分;落實精細計算熱平衡控制,適時根據條件的變化而變化,及時調整裝入量以及冶煉過程中配料,確保冶煉鋼水的成分和溫度控制在一個較窄的范圍,提高終點控制的準確性與穩(wěn)定性;完善操作,根據鐵水溫度,調整冶煉操作,控制好冶煉過程,減少爐口結渣,從而減少刷爐口次數等。
1月-7月,煉鋼廠一工序累計噸鋼氧氣消耗對比2022年降低了0.39立方米/噸鋼,實現降本73萬元。(陳立新 黃寶華)