任世崗是寶武集團中南股份煉鋼廠二煉鋼作業(yè)區(qū)精煉工藝主任師。自參加工作以來,先后在方坯連鑄和精煉崗位從事基層工作,他嚴謹求實、勤奮刻苦,帶領(lǐng)黨支部黨員和員工爭先創(chuàng)優(yōu),成功解決精煉鋼能耗降本“關(guān)鍵戰(zhàn)略性鋼鐵新材料”問題,優(yōu)特鋼精煉電耗降低12.8kWh/t,6月精煉電耗實現(xiàn)降成本200多萬元。
發(fā)揮專業(yè)特長,刻苦鉆研解難題
在煉鋼廠降本增效項目中,降低精煉電耗是其中主要項目之一。任世崗作為煉鋼二工序項目負責(zé)人,通過外出考察同行先進做法,抓住精煉時間長且電耗高這個埋在土里的“金疙瘩”,解決了多少年來優(yōu)特鋼質(zhì)量與精煉時間矛盾這一久改不下的難題,實現(xiàn)了新突破。
任世崗說:“人家精煉時間和電耗能降得下來,不影響質(zhì)量,別人能做到,我們一樣能做到!”他帶領(lǐng)攻關(guān)小組,針對轉(zhuǎn)爐、精煉、鑄機節(jié)奏相匹配的問題,不斷開展研究,總結(jié)完善措施,通過充分發(fā)揮準時化生產(chǎn)系統(tǒng)作用,根據(jù)系統(tǒng)到站時間、開煉時間等要求,時間精準到分鐘,另一方面采取有效保溫舉措,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐出鋼合金化工藝,改善精煉到站條件,減少精煉過程合金補加,優(yōu)化精煉化渣操作和節(jié)奏控制等。在攻關(guān)過程中,他扎根現(xiàn)場,加班加點,解決現(xiàn)場設(shè)備問題,為班組傳授指導(dǎo)鋼種操作要點,組織班組進行精煉理論知識培訓(xùn),全面提高精煉操作水平。
在一系列有力措施下,煉鋼二工序精煉電耗不斷下降,最終達到先進同行水平,一舉攻克難關(guān),高碳鋼精煉時間縮短20分鐘以上,高合金鋼精煉時間縮短50分鐘以上;軸承鋼精煉時間縮短16.3分鐘,精煉電耗降低8.46kwh/噸。
工藝降本,錙銖必較
任世崗對精煉設(shè)備非常熟悉,好學(xué)肯鉆,在出色完成精煉生產(chǎn)保駕、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、協(xié)助設(shè)備日常維修的同時,憑著豐富的實踐經(jīng)驗和刻苦的鉆研精神,與團隊一起大力實施技術(shù)革新,攻克了一個又一個生產(chǎn)操作、設(shè)備維護和技術(shù)上的難題,為精煉穩(wěn)定生產(chǎn)、品種開發(fā)、降低電耗等作出了積極貢獻。
在精煉渣系優(yōu)化解決冷鐓鋼可澆性問題攻關(guān)中,他通過現(xiàn)場跟班,比較冷鐓鋼冶煉工藝的不同之處,分析導(dǎo)致冷鐓鋼拉不出的原因,發(fā)現(xiàn)底吹氬氣、精煉爐渣狀態(tài)和軟吹效果是影響冷鐓鋼拉不出的主要因素,通過制定改進措施,調(diào)整工藝參數(shù),優(yōu)化精煉渣系,未出現(xiàn)冷鐓鋼拉不出停澆事故,確保了冷鐓鋼放量生產(chǎn)。
RH真空度是RH重要技術(shù)條件,在日常生產(chǎn)中真空度不達標現(xiàn)象時有發(fā)生,查找真空系統(tǒng)泄漏點耗時耗力,影響生產(chǎn)連續(xù)。為此任世崗總結(jié)編制一套RH查漏手順,列出常見泄漏點的判斷方法和解決措施。在他的帶動下,RH人員個個成為堵漏能手,RH未出現(xiàn)因真空度不達標影響生產(chǎn)的事故,成功解決RH頂槍投入后真空度確保疑難問題。
“節(jié)支就是省錢”,是任世崗經(jīng)常掛在嘴邊的話。他將降本增效、業(yè)績創(chuàng)優(yōu)內(nèi)化于心踐之于行,真正地落實到自己的工作崗位上,體現(xiàn)到自己的實際行動中,為煉鋼廠降本增效工作貢獻出自己的最大努力。 (黃寶華)