“全員參與”降水耗。在水系統(tǒng)降本的初期,從車間到班組各崗位,廣泛宣傳節(jié)能理念和措施,認(rèn)識(shí)降低水耗、提高循環(huán)率、增強(qiáng)循環(huán)的重要意義,不間斷提高職工的節(jié)水意識(shí)和自覺性。在日常管理中不定期抽查各車間班組節(jié)能操作落實(shí)情況,發(fā)動(dòng)職工參與現(xiàn)場(chǎng)“跑、冒、滴、漏”的治理,利用停機(jī)時(shí)間安排維修人員對(duì)生產(chǎn)區(qū)域的管道閥門進(jìn)行專項(xiàng)保養(yǎng)和維修,在保證生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)安全的同時(shí)減少用水量,杜絕長(zhǎng)流水,加強(qiáng)與兄弟單位的溝通,完善用水管理計(jì)量網(wǎng)絡(luò),做到實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)處理。
“因時(shí)制宜”降水耗。兩座水泵房提供著高爐的供水降溫保障工作,冬季高爐回水溫度易控制,煉鐵廠針對(duì)此特點(diǎn),每天對(duì)水消耗進(jìn)行記錄對(duì)比,尋找最優(yōu)供水方案,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)研究計(jì)算后,嚴(yán)格控制空冷器開啟數(shù)量,將對(duì)流散熱導(dǎo)致的水分浪費(fèi)降至最低,在滿足生產(chǎn)的前提下每班補(bǔ)水次數(shù)縮減一次,每日可節(jié)省水約40余m3。
“技改攻關(guān)”降水耗。2#水泵房?jī)舡h(huán)池每班需補(bǔ)一次工業(yè)新水,每天補(bǔ)給300m3,針對(duì)當(dāng)前用水量,煉鐵廠積極溝通并確定改造用水方案,在凈環(huán)池旁邊加裝一條回用水補(bǔ)水管道,將排出的廢水和收集的雨水經(jīng)過濾后通過回用水管道再次給凈環(huán)池補(bǔ)水,經(jīng)改造后每天可節(jié)省30m3工業(yè)新水 ,達(dá)到了節(jié)約用水的目的,有力的促進(jìn)了煉鐵工序生產(chǎn)成本下降,實(shí)現(xiàn)了水系統(tǒng)效益利用最大化。( 劉星坤 崔波)