穩(wěn)定石源質(zhì)量和石灰焙燒生產(chǎn)過程工藝控制,為降低石灰消耗奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
受疫情影響,石源供應(yīng)難度加大,導(dǎo)致供貨廠家較多,各廠石源質(zhì)量參差不齊,出現(xiàn)了雜石多、塊度大等質(zhì)量問題,對提高石灰質(zhì)量、降低石灰消耗產(chǎn)生了較大影響,為了穩(wěn)定并確保石源質(zhì)量,公司組織相關(guān)單位制定了穩(wěn)定石源質(zhì)量的措施,要求外購石源嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、扣雜,對質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或無改善的廠家減少或停止購進(jìn),促使石源供應(yīng)廠家改進(jìn)石源質(zhì)量。針對因三立石灰窯檢修和煤氣熱值不足造成的石灰生燒偏高等質(zhì)量問題,煉鋼廠及時(shí)向公司反映協(xié)調(diào),向三立公司供應(yīng)熱值較高的轉(zhuǎn)爐煤氣,以確保石灰焙燒溫度,同時(shí)也要求三立公司及時(shí)采取措施解決生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題,確保石灰質(zhì)量的穩(wěn)定提高。
優(yōu)化造渣制度,提升造渣效果,為降低石灰消耗發(fā)揮了關(guān)鍵作用。為了改善造渣效果,確保脫磷脫硫效率,煉鋼廠組織相關(guān)人員在總結(jié)以前造渣制度的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對制度進(jìn)行優(yōu)化,在確保安全措施的前提下,各轉(zhuǎn)爐采取留渣配加部分焦沫,降低渣中FeO含量;轉(zhuǎn)爐濺完渣后,由爐長確認(rèn)濺渣效果,將留渣操作比率提高到90%以上,僅此一項(xiàng)就可降低石灰消耗1.3kg/t,同時(shí)還縮短了冶煉造渣時(shí)間。在冶煉過程中轉(zhuǎn)爐車間還配加了一定量的輕燒白云石和化渣劑,在維護(hù)爐襯的同時(shí),替代了部分石灰的加入量,加快化渣速度,提高脫磷脫硫效率,確保了鋼水終點(diǎn)成分達(dá)到目標(biāo)要求。(周詳 王鮮明)