4月份,在鋼軋事業(yè)部二棒線單捆計量區(qū)域,4名“新兵”——自動焊牌機(jī)器人堅守在各自的崗位上。當(dāng)鋼捆進(jìn)入焊牌區(qū)域,只見機(jī)器人自動夾取焊釘、標(biāo)牌,自動識別焊牌位置,并把標(biāo)牌有序地焊接在鋼捆上。據(jù)現(xiàn)場操作人員介紹,這是一套應(yīng)用圖像識別新技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人,可實現(xiàn)標(biāo)牌數(shù)據(jù)自動傳送、標(biāo)牌自動打印及整理,并可實現(xiàn)全過程監(jiān)控,出現(xiàn)異常時可準(zhǔn)確定位故障報警點。
一直以來,水鋼主要采用人工焊牌方式給產(chǎn)品貼標(biāo)簽,這種方式有幾大弊端:無法實現(xiàn)規(guī)范化,不同的計量人員焊接質(zhì)量相差較大,容易造成標(biāo)牌脫落,影響產(chǎn)品形象及計量結(jié)果確認(rèn);易造成焊接順序錯誤,使產(chǎn)品在外銷時發(fā)生計量異議;人力成本較高,效率低,不能有效滿足生產(chǎn)需要;計量人員在進(jìn)入集捆區(qū)域進(jìn)行焊接作業(yè)時,存在一定的安全風(fēng)險。
2018年9月,經(jīng)過水鋼設(shè)備工程部、自動化公司等相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場勘查、仔細(xì)分析和調(diào)研后,認(rèn)為采用機(jī)器人自動焊牌工藝是解決問題的有效途徑,也是國內(nèi)先進(jìn)鋼鐵企業(yè)普遍采用的鋼材焊牌方式。近年來,水鋼把智能制造作為克服短板實現(xiàn)彎道超車的重要轉(zhuǎn)折。2018年10月,該公司啟動二棒線單捆計量系統(tǒng)機(jī)器人自動焊牌項目建設(shè)。通過招投標(biāo)方式,確定采用安川首鋼機(jī)器人本體,由首自信公司負(fù)責(zé)機(jī)器人自動焊牌系統(tǒng)項目的程序開發(fā)、項目建設(shè)、安裝、調(diào)試、人員培訓(xùn)工作,于今年1月2日開始項目建設(shè)。
為加快項目推進(jìn),安川首鋼機(jī)器人廠家克服春節(jié)假期影響,及時將設(shè)備發(fā)至水鋼。1月8日,首自信公司智能裝備創(chuàng)新中心馬利友創(chuàng)新團(tuán)隊7名工程師從北京出發(fā),到水鋼著手開發(fā)建設(shè)機(jī)器人自動焊牌項目。在項目建設(shè)過程中,首自信公司智能裝備創(chuàng)新中心經(jīng)理李清華多次到現(xiàn)場指導(dǎo)工作。當(dāng)遇到程序開發(fā)、圖像識別等技術(shù)難題時,工程師們常常一討論就是幾個小時。時間緊、任務(wù)重,2月12日至今,7名工程技術(shù)人員都只回過一次家。在會議室,記者還看到了一箱箱方便面及飲料……
為確保機(jī)器人自動焊牌項目系統(tǒng)調(diào)試成功實現(xiàn)正常運(yùn)行,水鋼結(jié)合二棒線單捆計量系統(tǒng)生產(chǎn)工序關(guān)系,成立項目聯(lián)合調(diào)試工作小組,制定調(diào)試方案,研究在調(diào)試過程中遇到的難點、存在的問題并制定解決問題的措施和辦法。自動化公司生產(chǎn)保供室主任謝欽介紹說:“機(jī)器人焊牌項目投入運(yùn)行后,可有效優(yōu)化生產(chǎn)工藝和人力資源,實現(xiàn)現(xiàn)場勞動生產(chǎn)要素的合理配置,同時還能有效杜絕傳統(tǒng)工藝中的人為干擾,造成鋼捆計量失真問題?!?/span>
據(jù)介紹,項目建成后,每次焊標(biāo)牌時間為35秒,自動焊標(biāo)牌設(shè)計能力為每小時88捆,在符合約束條件下,自動焊接成功率可達(dá)99%。據(jù)水鋼自動化公司計量車間單捆計量班班長薛桂林介紹,機(jī)器人自動焊牌項目建設(shè)之前,在這條生產(chǎn)線上職工每天要到現(xiàn)場進(jìn)行人工焊牌400次以上,機(jī)器人自動焊牌項目運(yùn)行以來,職工勞動強(qiáng)度大大降低,核對信息更加準(zhǔn)確。
二棒線單捆計量系統(tǒng)機(jī)器人自動焊牌項目成功建設(shè)后,填補(bǔ)了貴州省鋼鐵行業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)應(yīng)用空白,為水鋼公司智能工廠建設(shè)積累了可借鑒、可推廣的寶貴經(jīng)驗。