本報記者 李巍 通訊員 李楊
“陳部,新更換的取料機變頻器運行效果很好,聽說沒花一分錢?!?月15日,河鋼集團張宣科技鋼源公司電氣技術開發(fā)部部長陳軍在特材產(chǎn)線查看優(yōu)化改造后的取料機變頻器運行情況時,崗位操作人員對此次改造贊不絕口。
自從開展“雙帶三單”(帶頭作用、帶動作用;問題清單、攻關清單、成績清單)專項攻關行動以來,陳軍帶領技術團隊研究新情況、解決新問題,高質量完成特材取料機變頻器改造、天車地面照明系統(tǒng)改造、真空爐自動化系統(tǒng)優(yōu)化等攻關項目。
“上月初,我們在巡檢中發(fā)現(xiàn)一臺取料機電機不能正常動作。這個問題如果持續(xù)存在,就會影響取料效率?!标愜娬f。
為保證生產(chǎn)效率,陳軍帶領技術團隊以“問題—過程—結果”為導向,認真觀察問題產(chǎn)生時的具體情況,結合設備維護檢修臺賬,最終發(fā)現(xiàn)“問題根源”是控制電機行走的變頻器老化所導致。
“在服務產(chǎn)線過程中,我們要時刻增強成本意識,把降本融入到技術攻關的方方面面。”陳軍堅持用技術手段推進降本增效實踐。他直接否決了更換新備件的做法,而是通過調查研究,了解到之前停用產(chǎn)線閑置的一批變頻器,具備技術改造的可行性。
改造中,陳軍帶領團隊進行現(xiàn)場技術實驗,摸索出閑置變頻器與現(xiàn)有行走電機相匹配的技術參數(shù),在控制面板上完成調節(jié)。參數(shù)同步后,他們立即修改變頻器的通信控制方式,由直接控制改為遠程數(shù)據(jù)采集控制,實現(xiàn)與現(xiàn)場通信網(wǎng)絡的精準連接。
據(jù)悉,優(yōu)化改造后的變頻器,在線運行完好率達100%,年可節(jié)約備件成本2萬元。
《中國冶金報》(2023年07月11日 06版六版)