延長周期效益看的見
原動力能源中心10KV高壓配電室開關柜日常維護大多采用無人值守、定期巡檢的方式,存在巡檢周期長、現(xiàn)場故障響應不及時等問題,存在安全隱患,嚴重的會致使發(fā)生設備安全事故。
現(xiàn)將現(xiàn)場溫度數(shù)據(jù)通過采集器組網(wǎng)后上傳至后臺集中監(jiān)控畫面,建立現(xiàn)場設備3D模擬畫面,簡便直觀的對在線設備電氣節(jié)點數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控、監(jiān)測數(shù)據(jù)可實現(xiàn)在線分析,異常預警和故障定位。
通過對高壓開關柜內(nèi)斷路器觸頭、電纜連接點,35kV主變高低壓側(cè)安裝測溫傳感器,將溫度實時傳輸至后臺監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)溫度預警、達到事故預判,可提前采取措施避免重大電氣事故發(fā)生,保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,年可間接產(chǎn)生經(jīng)濟效益5萬余元。
降本提速“一箭雙雕”
中和料場翻車機本體設備有兩套傾翻電機、制動器設備,原設計制動器打開限位信號為接觸式機械限位開關,由于機械行程距離較小、接觸拉桿容易形變,在設備運行中經(jīng)常出現(xiàn)將開關撞壞,增加備件損耗或限位開關未動作導致信號丟失故障,造成聯(lián)鎖停機,影響設備運行效率。
料場工段職工將原接觸式限位開關改造為非接觸式接近開關,在制動器上制作“L”型固定支架,預留可調(diào)節(jié)條形孔,在制動器工作連桿處安裝感應擋板,根據(jù)實際情況調(diào)節(jié)好感應距離及高度后安裝固定。改造后一年不僅節(jié)約備件費用1萬余元,還可提升設備運行效率時間約120分鐘/月,增加翻車車皮35節(jié)/月,大幅度降低站外卸車成本。
提高等級不怕腐
中和料場區(qū)域A104皮帶/G201皮帶,分別是鐵運線物料卸載與燒結(jié)混勻礦供給輸送的關鍵設備,由于皮帶距離長,拉繩信號開關點多,且處于地下通廊、環(huán)境潮濕,導致開關銹蝕動作信號不靈敏,存在安全隱患,且出現(xiàn)故障后不便于維修人員進行快速處理,影響生產(chǎn)組織開展。
改造中將普通拉繩開關換為不銹鋼材質(zhì)的IP67防護等級無線拉繩編碼器開關,增強抗腐蝕及密封性,采用無線通訊方式,現(xiàn)場安裝信號接收主機,采集拉繩信號。在主控室上位機制作畫面,同步顯示信號狀態(tài)。改造后設備在運行過程中出現(xiàn)異?;蚬收蠒r,能準確找到故障點,進行快速處置恢復,減少設備停機時間,提升設備運行效率,減少人員維修作業(yè)頻次,增強安全防御能力。(鐘瀟雨 諶俊靈)