設(shè)備升級(jí),提質(zhì)增效降成本
棒材一線成品4#大車的左、右運(yùn)行主要通過(guò)兩臺(tái)交流接觸器交替動(dòng)作來(lái)實(shí)現(xiàn)。4#大車在生產(chǎn)中運(yùn)轉(zhuǎn)頻繁,交流接觸器常因觸點(diǎn)和鐵芯的磨損而出現(xiàn)故障,影響生產(chǎn)。針對(duì)這一問(wèn)題,技術(shù)人員決定用一臺(tái)無(wú)觸點(diǎn)控制器代替兩臺(tái)交流接觸器,并進(jìn)行線路優(yōu)化。改造后,不僅降低了設(shè)備維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且年可節(jié)約備件費(fèi)用6000余元,綜合創(chuàng)效1萬(wàn)余元。
找準(zhǔn)關(guān)鍵,實(shí)時(shí)監(jiān)控保生產(chǎn)
熱送液壓站正常運(yùn)行是熱送區(qū)液壓設(shè)備正常工作的保障,出現(xiàn)液位故障時(shí)會(huì)導(dǎo)致液壓站主泵停機(jī),不僅降低熱送率,增加煤氣消耗,而且影響生產(chǎn)。針對(duì)此問(wèn)題,技術(shù)人員經(jīng)研究決定將原有液位計(jì)更換為帶模擬量輸出液位計(jì),在完成液位監(jiān)控畫(huà)面編輯且接線調(diào)試正常后投入使用。改造后,年可節(jié)約誤機(jī)時(shí)間1小時(shí),綜合創(chuàng)效7.29萬(wàn)元。
技術(shù)革新,自動(dòng)化改造提效率
棒材一線精整B區(qū)鋼材運(yùn)送至打捆站后輥道時(shí),操作工需手動(dòng)操作輥道開(kāi)關(guān)將鋼材齊頭,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力、工作效率低,設(shè)備也容易損壞造成堆鋼,影響生產(chǎn)節(jié)奏。為有效解決此問(wèn)題,技術(shù)人員結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,在離齊頭擋板50mm米處安裝對(duì)射開(kāi)關(guān),同時(shí)編輯程序,接線調(diào)試,當(dāng)對(duì)射開(kāi)關(guān)檢測(cè)到信號(hào)時(shí),輥道自動(dòng)停止。此舉有效減輕了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,保障了生產(chǎn)順行,年可創(chuàng)效3.45萬(wàn)元。(李海燕)