巧設計 創(chuàng)高效
軋鋼廠棒線圓鋼錨桿鋼軋制過程中,因粗軋為無孔型軋制,導致軋件尺寸通條性較差,進而導致成品外觀尺寸穩(wěn)定性較差,尺寸超差鋼材較多,嚴重影響成材率和合格率。針對此問題,軋鋼廠聚全員之智,自主優(yōu)化設計粗軋孔型,將原粗軋無孔型軋制改為有孔型軋制,解決了因通條性差造成的產品尺寸偏差大問題。項目實施后,成品通條性可以得到明顯改善,尺寸偏差均在0.2mm以內,成材率較前期提升4%。
小改造 抓寸金
軋鋼廠棒線車間冷剪摩擦片原為粉末冶金壓制而成,使用壽命到期后易碎,碎裂后冷剪無法繼續(xù)運行,使離合器或制動器冒煙,且每次更換摩擦片需要用時2小時左右,影響生產。對此,棒線車間將原來粉末冶金壓制成的摩擦片改為金屬摩擦片。項目實施后,通過定期利用停機時間檢查更換摩擦片,進一步延長了使用壽命,有效避免因碎裂而影響生產。
軋鋼廠棒線車間冷床主傳動軸原軸承型號為23136cck,當軸承損壞時,需要拆除冷床齒條、橫梁、傳動軸聯軸器、凸輪、配重等配件方能安裝軸承,再恢復拆除的部件,需要用時12小時左右,勞動強度大,搶修時間長?;诖?,軋鋼廠棒線車間將原來的整體式軸承改為剖分式軸承,當軸承損壞時,不用拆除其余附屬部件,就能實現快速更換,由原來的12小時縮短為1小時,大大降低員工勞動強度,可提產1500噸左右。
小建議 大作為
軋鋼廠天車車間初期安裝的端子箱使用的端子為塑料材質,容易軟化、碳化和老化,且各端子之間距離較近,容易因短路造成火災,存在安全隱患。發(fā)現問題后,車間及各相關單位立即著手進行改造,更換端子箱的絕緣板及端子箱,對各端子之間的距離也進行了合理定置,一定程度上避免了因短路引起的火災,同時將重新更換的端子材質改為膠木材質,延長了使用壽命,有效避免了軟化、碳化和老化,在一定程度上節(jié)約了成本。
通過一季度“全體職工創(chuàng)新創(chuàng)效”的開展情況,軋鋼廠職工累計申報“查找提改獻”項目31項,種類涵蓋工藝優(yōu)化、設備改造、人員操作及安全生產等方面,累計可實現創(chuàng)效100萬元左右;累計征集“合理化建議”102條,涵蓋小計小改、安全隱患、職工切身需求、設備安全等方面,并得到有效實施,充分調動了廣大干部職工立足崗位創(chuàng)新創(chuàng)效的積極性,為推進降本增效工作取得新突破奠定了基礎。(湯 茹)