眾所周知,高爐煤氣管道在輸送煤氣的過(guò)程中,由于工藝等原因,時(shí)常產(chǎn)生少量酸性溶液沉積在管道底部,引起管道腐蝕穿孔,導(dǎo)致煤氣泄漏。而且隨著時(shí)間的推移,漏點(diǎn)的不確定性和復(fù)雜性進(jìn)一步增加,使得堵漏難度逐年上升。為了遏制這一重大隱患,動(dòng)力能源中心煤氣安全管理從業(yè)人員一直也在苦苦尋求合適的堵漏辦法,以應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能出現(xiàn)的管道漏點(diǎn)。
這不,在前天的一次巡檢中,動(dòng)力能源中心氣體車(chē)間煤氣防護(hù)巡檢班員工金龍發(fā)現(xiàn)煉鐵西路鐵002支架上方有煤氣泄露點(diǎn),立即上報(bào)班長(zhǎng)張巍。張巍得知這一情況后,立即組織防護(hù)隊(duì)員,攜帶正壓式空氣呼吸器趕赴現(xiàn)場(chǎng)查看情況。原來(lái)是該支架上端人孔法蘭和蓋板連接處出現(xiàn)了一條2公分寬的裂縫,煤氣正在從裂縫處向外泄漏,情況萬(wàn)分危急。但由于這一漏點(diǎn)的位置比較特殊,平時(shí)堵漏常用的“魔力棒膠”堵漏法和管道包覆堵漏法一時(shí)不能奏效,于是他果斷向氣體車(chē)間副主任謝順強(qiáng)匯報(bào)了險(xiǎn)情,并在現(xiàn)場(chǎng)圍起警戒帶,同時(shí)召集班組骨干人員會(huì)同車(chē)間人員商討處理方案。最后還是靠經(jīng)驗(yàn)豐富的謝順強(qiáng),當(dāng)場(chǎng)提出來(lái)的“人孔套管堵漏法”得到了大家的一致認(rèn)可。
所謂“人孔套管堵漏法”,就是先制作一個(gè)直徑70cm、高40cm的鋼制套管,中間上下各開(kāi)一個(gè)直徑15cm的孔,并安裝上球閥,再切割一個(gè)直徑70cm圓形堵板。施工時(shí),先將套管套在漏氣的人孔上,并將一頭焊接在主管網(wǎng)上,然后將兩個(gè)球閥全開(kāi),從一個(gè)球閥通入氮?dú)?,下一個(gè)球閥排出氣體,在氮?dú)怛?qū)趕空氣的同時(shí),將堵板焊接在套筒上。焊接完畢后,再關(guān)閉球閥,停止氮?dú)廨斎?。至此,漏點(diǎn)就完全被封在了套管內(nèi)。
由于方法得當(dāng),動(dòng)力能源中心煤氣防護(hù)巡檢工順利堵塞漏點(diǎn),有效避免了一次安全事故的發(fā)生。而此次搶險(xiǎn)時(shí)積累的經(jīng)驗(yàn)、增添的“新招”也成為氣體人的一項(xiàng)新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn),相信他們?cè)诮窈蠊ぷ髦袝?huì)更加游刃有余。(趙娟妮)