智能化計(jì)量方式是信息化、自動(dòng)化發(fā)展的標(biāo)志,為使軋鋼入爐連鑄坯計(jì)量更加規(guī)范化,在生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)因設(shè)備異常導(dǎo)致連鑄坯不完全上磅或前后坯子壓磅的現(xiàn)象,萍安鋼鐵自動(dòng)化部通過(guò)在軋鋼輥道稱重計(jì)量段前端加裝紅外感應(yīng)設(shè)備,利用紅外線檢測(cè)連鑄坯的上磅位置,對(duì)入爐連鑄坯計(jì)量實(shí)現(xiàn)全程、全方位和自動(dòng)化管理。通過(guò)軟件的不斷調(diào)試、優(yōu)化后,軋鋼熱送輥道秤紅外對(duì)射系統(tǒng)投入運(yùn)行,取得了較好的效果。
此套設(shè)備和系統(tǒng)具有強(qiáng)大的報(bào)警推送功能,過(guò)磅信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)計(jì)量系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,對(duì)稱重?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。當(dāng)連鑄坯超出規(guī)定的計(jì)量區(qū)域時(shí),紅外對(duì)射系統(tǒng)啟動(dòng)警報(bào)推送至計(jì)量大廳、煉鋼和軋鋼操作臺(tái),提示操作工調(diào)整連鑄坯上磅計(jì)量的位置,同時(shí)計(jì)量員對(duì)稱重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行檢查核對(duì)。相對(duì)以往靠人工發(fā)現(xiàn)計(jì)量異常情況,此次紅外對(duì)射系統(tǒng)的新增,降低了計(jì)量人員和操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,由系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控入爐鑄坯的計(jì)量情況,顯著提高了軋鋼入爐連鑄坯計(jì)量管理的效率,使計(jì)量更加規(guī)范化,在規(guī)范過(guò)磅的同時(shí)助力企業(yè)信息化進(jìn)步,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的一致性和可靠性。(林海玲)