在當前嚴峻形勢下,寶武集團中南股份軋材廠棒三生產作業(yè)區(qū)積極響應“過緊日子”的號召,牢固樹立“一切成本皆可降”的理念,聚焦算賬經營,力求在逆境中尋求突破,在創(chuàng)新中破解現(xiàn)場難題,助力該公司打贏降本增效攻堅戰(zhàn)。
成品軋機作為生產線的核心設備之一,其穩(wěn)定性直接關系到產品的質量和生產效率。日前,成品軋機錯孔桿出現(xiàn)斷裂,這就意味著備件維修成本隨之增加。
為了解決成品軋機錯孔桿斷裂這一難題,作業(yè)區(qū)成立攻關小組。小組成員開展頭腦風暴,創(chuàng)新性地提出了整體焊接加固的點子,使之形成一個堅固結實的整體結構。這樣就能從根本上解決了因松動或斷裂導致的調整失效問題,極大地提升了設備的耐用性和穩(wěn)定性。
此外,攻關小組還針對17機和18機進口導衛(wèi)問題進行了改善,引入了軸向調整措施。然而,這一調整過程在巨大的輥壓作用下,具有一定的難度。面對這一難題,攻關小組再次發(fā)揮團隊智慧,通過巧妙設計開口和精細焊接修復的方式,成功解決了調整難題。這一創(chuàng)新改善方法不僅簡化了調整流程,調整精度也顯著提高,操作難度也大大降低,有效避免了因導衛(wèi)問題引發(fā)的錯孔超標現(xiàn)象。
實施這些創(chuàng)新解決方案后,棒三生產作業(yè)區(qū)的生產效率顯著提升,實現(xiàn)每月因成品軋機錯孔桿斷裂而引發(fā)的生產中斷次數為“零”,判廢率也得到顯著下降。一年可節(jié)省備件維修成本和因質量問題產生的損失約32萬元。(王少玲 李麗瑩)