此次矩形坯改造需要在不影響1#連鑄機正常生產(chǎn)的前提下進行,時間緊、任務(wù)重。接受任務(wù)后,漢鋼公司煉鋼廠立即行動,組織生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備科相關(guān)人員盤點工藝備件庫存與缺失的部分,及時完成了工藝備件選型、設(shè)備改造、缺失備件申報的工作,并及時與公司采購部門聯(lián)系催貨,使備品備件按時到貨,為項目順利實施提供了條件。
為了確保2#連鑄機165mm*225mm矩形坯技術(shù)改造任務(wù)如期圓滿完成,煉鋼廠組織相關(guān)科室、車間人員召開技術(shù)改造專題會,對2#連鑄機矩形坯改造方案進行了多次評審,制定了《煉鋼廠165mm*225mm矩形坯生產(chǎn)技術(shù)方案》,下發(fā)相關(guān)科室和轉(zhuǎn)爐、連鑄車間執(zhí)行,對生產(chǎn)過程工藝參數(shù)控制點進行了詳細(xì)認(rèn)真的核算,制定了具體的操作要點,使規(guī)范操作和質(zhì)量提升得到了有力保障。
為了確保改造后的連鑄生產(chǎn)一次成功,生產(chǎn)技術(shù)室、轉(zhuǎn)爐和連鑄車間組織關(guān)鍵崗位人員等進行了矩形坯生產(chǎn)操作技能培訓(xùn),為165mm*225mm矩形坯順利澆注和鑄坯質(zhì)量達到標(biāo)準(zhǔn)要求做好了充分的技術(shù)準(zhǔn)備。
連鑄機設(shè)備更換、安裝及調(diào)試工藝要求精度高,為了保質(zhì)保量完成設(shè)備改造任務(wù),設(shè)備科抽調(diào)精兵強將根據(jù)目前噴淋裝置、拉速、鋼種及鋼坯斷面等條件測算噴嘴參數(shù),并進行了選型。對165×225mm結(jié)晶器銅管質(zhì)量進行了詳細(xì)檢查、確認(rèn),校正了連鑄機結(jié)晶器水縫足輥 ,利用檢修時間更換了二冷段噴淋裝置、支撐輥、側(cè)向?qū)л佉约拜斔洼伒垒嗇灒瑸?65mm*225mm方坯生產(chǎn)順行提供了可靠的設(shè)備保障。
在165mm*225mm矩形坯生開機生產(chǎn)過程中,該單位各主管單位相關(guān)人員分工負(fù)責(zé),分別對鋼水澆注操作、相關(guān)工藝參數(shù)控制及鑄坯質(zhì)量變化情況進行現(xiàn)場檢查,對發(fā)現(xiàn)問題及時組織處理,確保了連鑄生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。(段少平、周詳)