冷軋連退生產(chǎn)線是江西新鋼集團公司自動化控制水平最高的一條線,全線除入口、平整機、出口關(guān)鍵崗位,其余區(qū)域無操作人員。年設(shè)計產(chǎn)量70萬噸,平均每天約1944噸,平均全線生產(chǎn)速度為260米每分鐘。在保證爐子工藝段高速生產(chǎn)的同時,留給入口上卷、平整機換輥、出口剪切穿帶卷取、大概最低只有3分鐘的時間,退火爐、平整機以及出口圓盤剪的穩(wěn)定正常運行,直接影響鋼卷的成材率,嚴重可能引起停機斷帶。
設(shè)備投產(chǎn)至今,圓盤剪系統(tǒng)設(shè)備(包括廢邊卷球機)一直故障率很高,圓盤剪切邊精度差,切邊帶鋼時有邊浪產(chǎn)生;刀頭卡鋼,引起停線問題;廢邊卷球機功能缺失,不能正常使用;連退后的成品又要去重卷線切邊,反復浪費很大。通過分析出口剪切區(qū)域工藝及設(shè)備,新鋼公司自動化部軋材自動化車間連退作業(yè)區(qū)技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)影響的因素主要有:一、刀刃的質(zhì)量和刀片的縫隙及重疊量的標定調(diào)整;二、剪切區(qū)域的張力;三、廢邊卷取機不堆料的連續(xù)正常運轉(zhuǎn)。
針對上述原因,新鋼自動化部連退作業(yè)區(qū)技術(shù)人員做了如下改進:
一是根據(jù)工藝要求修改圓盤剪自動控制程序:優(yōu)化圓盤剪區(qū)域的張力控制,解決圓盤剪區(qū)張力波動大引起帶鋼抖動,邊部起浪問題;對圓盤剪的重疊量、間隙量自動標定控制進行分析完善,提高數(shù)據(jù)的準確性。二是對廢邊卷球機的控制系統(tǒng)進行改造,修改程序:原系統(tǒng)只能在機旁操作,現(xiàn)在出口操作室制作操作畫面,操作人員實現(xiàn)了遠程操作,降低了勞動強度;因廢邊卷球機在運行時振動很大,卷徑測量改用激光檢測儀,比原來用編碼器測量更穩(wěn)定;機械臂位置控制原來用接近開關(guān),現(xiàn)用編碼器定位,接近開關(guān)作為極限位,增強了精度和穩(wěn)定性;在卸卷時卷取機能自動卷取,手動切卷后系統(tǒng)能夠正常投入自動運行。三是畫面增加保養(yǎng)提示:將所有刀片行走的公里數(shù)納入自動累計,分A/B刀分別累計計算,以便于提醒計劃換刀。
通過技術(shù)改造,大大降低了設(shè)備運行故障率,實現(xiàn)了遠程控制,減少了操作人員,降低了維護人員的勞動強度,實現(xiàn)了對帶鋼邊部高精度、全自動剪切。(嚴小斌、鄒勇齊)