10月份,華菱漣鋼焦化廠二煉焦車間累計產焦超計劃4810 噸,單爐產量達22.43噸,難推事故降低至歷史最低水平,實現了連續(xù)70天零難推的佳績。這是該車間通過職工群策群力開展“防止難推”攻關,結出“金果子”。
難推焦是制約華菱漣鋼焦化廠1#、2#焦爐穩(wěn)順生產的一個老大難,為解決多年難題,該車間迎難而上,對近年來所有難推進行分析,總結發(fā)現:一是雨水天氣,常因裝入煤水分增高發(fā)生大面積難推,二是難推爐號通常都是平時推焦電流偏高的病爐號。
對此,車間積極采取措施,遇到雨水天氣,根據煤的水分情況適當減少裝煤量;建立每一孔炭化室推焦電流數值臺賬,嚴密監(jiān)控各炭化室的推焦電流。同時,全方位強化基礎管理工作,各班組嚴抓員工的標準化作業(yè),車間有組織的每天進行檢查,隨時通報現場檢查情況,讓每一個違規(guī)都能夠得到及時的糾偏。通過對生產數據的及時整理分析,查找生產的薄弱環(huán)節(jié)進行攻關。
為避免因裝煤量增加造成推焦電流的上升,崗位人員立足焦爐溫度跟蹤反饋和爐墻狀況檢查開展系列工作。每出一爐,即要求操作人員對爐墻石墨和變形情況一一登記在冊,再進行有計劃的處理。熱修班克服高溫困難,即使在節(jié)假日仍有計劃的開展爐墻焊補和蓄頂翻修的熱維護工作。針對爐頭溫度不達標的爐號,技術員和調火工一道進行蹲守處理,做到溫度處理不過夜,將爐溫對生產的影響降到最小。同時,在車間三班內部進行標準化勞動競賽,設備操作事故競賽,班組長管理競賽活動,在車間內部掀起了你追我趕氛圍。
今年9、10月份,該車間日均出爐數達到141、140.7,創(chuàng)歷史最好紀錄,10月份焦炭產量刷新歷史最好紀錄。難推次數大幅減少。與去年月均7、8次難推相比,目前已實現連續(xù)70天零難推的佳績,創(chuàng)近五年來最好紀錄。
(柳琴聲 嚴安)