陜鋼漢鋼軋鋼廠棒線車間1#棒線、2#棒線各有一臺冷床設備,共計有六百多個潤滑點。原設計集中潤滑,冷床設備包機人員每班定時開泵,對冷床區(qū)域潤滑點加油。由于冷床對齊輥道與600°左右的鋼材直接接觸,高溫使?jié)櫥艿纼炔康臐櫥Y塊,導致潤滑管道堵塞,特別是夏季,尤為明顯。堵塞后潤滑脂不能有效進入軸承座給軸承潤滑,造成軸承極易抱死;對齊輥道無法正常傳動,影響冷床鋼材收集;加快對齊輥子磨損,傳動阻力增大,憋壞或燒損對齊輥道減速電機,導致冷床維護備件成本居高不下,維保人員工作強度增大。
設備潤滑,不容馬虎
兩條棒線的冷床對齊輥道就有400個潤滑點需要潤滑,這些潤滑點一直是棒線車間比較頭疼的問題。平時點檢過程中不易發(fā)現(xiàn)管道內部潤滑脂結塊堵塞,往往輥子不轉時才發(fā)現(xiàn),可已經(jīng)晚了。2018年7月份以來對齊輥道因潤滑原因造成輥子抱死多處不轉,已嚴重影響冷床收集,形成了逢停必檢的現(xiàn)狀。有一次停機時,由于人手緊缺,棒線車間副主任陶超親自去給對齊輥道軸承座加油,看著很簡單的作業(yè)活動,但是由于冷床長時間在高溫環(huán)境下烘烤,站在上面對人的身體和心理都是一種非常大的考驗,不一會兒陶超的背上已經(jīng)濕了一大片,鹽漬的地圖濕了又干,干了又濕,這個場景讓我記憶猶新,由此可見設備維護不得馬虎。
智能潤滑,便捷又創(chuàng)效
今年3月份,棒材車間利用停機檢修時間,對1#、2#棒線兩臺冷床設備潤滑系統(tǒng)進行改進,由原來的集中潤滑改造為智能潤滑。智能潤滑的特點是通過檢測油在管道內的位移信號,真實反映每個潤滑點的給油狀態(tài),從而判斷出現(xiàn)場每一個潤滑點的潤滑情況。有潤滑點出現(xiàn)異常時,操作箱顯示屏就會顯示出具體位置和原因,維保人員就能對癥下藥,排除故障,確保設備潤滑正常。改造后,使用效果顯著,自進入今年夏季以來,冷床對齊輥道運轉正常,徹底杜絕輥子不轉現(xiàn)象,確保冷床鋼材收集正常,為今年的產(chǎn)能提升提供了可靠保障。同時潤滑正常后,減少了對齊輥道輥子和減速電機,以及軸承座、軸承等備件的消耗量,全年可節(jié)約備件成本20余萬元。