日前,首鋼股份公司煉鐵作業(yè)部球團作業(yè)區(qū)針對二系列脫硫脫硝系統(tǒng)酸性殘液消耗中和劑成本較高的問題,進行改型試驗攻關取得成效,實現(xiàn)年可降成本百萬元。
球團二系列CSCR脫硫脫硝系統(tǒng)于2018年11月10日投入運行,其采用的國際領先的逆流式活性炭選擇性催化還原凈化煙氣工藝,可將球團煙氣中的SO2進行吸附、解析并生成重要工業(yè)原料——濃硫酸。但受工藝制約,制酸工序必須定期排出一定量的酸性殘渣和殘液才能確保正常運行。在設計方案中,這些酸性殘液是使用堿進行中和后,進行回收再利用。從建成投產到今年2月,一直使用Na2CO3作為中和劑,隨著系統(tǒng)產酸量增加,堿性中和劑消耗量也大幅升高,每天消耗達到3—4噸,不僅給職工加堿操作帶來難度,還導致較高的生產成本。
針對酸性殘液消耗中和堿成本問題,煉鐵作業(yè)部球團作業(yè)區(qū)發(fā)動職工積極想辦法,通過查找相關資料、進行實地調研,開始進行制酸系統(tǒng)中和堿的改型試驗,采用NaOH替代以前所使用的Na2CO3。試驗過程中,大家克服了系統(tǒng)反應時間長、酸槽水溫高、排酸次數(shù)頻繁變化等困難,取得較好效果,根據(jù)測算,采用新的中和劑,平均每天消耗0.81噸,每年可節(jié)約生產成本100余萬元。
目前,球團二系列CSCR脫硫脫硝系統(tǒng)的生產運行日趨順穩(wěn),在繼續(xù)保持超低排放的基礎上,技術人員仍在持續(xù)對生產工藝、操作方法、設備設施等進行更加深入的改進和優(yōu)化,力爭做到生產更優(yōu),成本更低。