本報訊 “這次對圓盤剪的改造非常成功,改造后的圓盤剪年可節(jié)約成本35萬余元。已經(jīng)連續(xù)2個月保持切邊零缺陷,為高表面板材的生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。”4月4日,河鋼集團唐鋼公司高強汽車板有限公司連鍍作業(yè)區(qū)操作專家謝慶新說。
幾天前,謝慶新在現(xiàn)場日常巡檢時遇到正一籌莫展的該公司連鍍作業(yè)區(qū)技術(shù)員朱小強?!白罱a(chǎn)過程中,偶爾出現(xiàn)切邊不凈等問題,需要頻繁換刀保證產(chǎn)品質(zhì)量?!敝煨姵蠲伎嗄樀卣f。
謝慶新了解此事后神情也變得嚴肅起來,并和朱小強一起到現(xiàn)場查看情況。他們一邊在現(xiàn)場仔細查看切邊剪工作狀態(tài),一邊研究圓盤剪剪切過程中出現(xiàn)的問題,最后找到了造成切邊缺陷的“罪魁禍首”——圓盤剪刀刃在持續(xù)與帶鋼摩擦的過程中,會產(chǎn)生大量熱量,隨著熱量的持續(xù)升高,圓盤剪刀刃的性能、脆性會產(chǎn)生較大的波動,從而加速圓盤剪刀刃的老化,甚至造成錛刀;同時,與帶鋼擠壓的過程中,還會產(chǎn)生大量碎屑,鍍鋅板會產(chǎn)生大量鋅渣,黏貼在帶鋼邊部,影響帶鋼表面的質(zhì)量。
“找到切邊剪出現(xiàn)問題的根源后,我們必須制訂出一個改造方案。”謝慶新滿懷信心地說道。他們按照錛刀前后剪切質(zhì)量的詳細數(shù)據(jù),查閱大量相關(guān)資料,反復(fù)進行模擬實驗,最終制訂了切邊剪結(jié)構(gòu)改進方案,即設(shè)計一種延長切邊剪使用壽命的吹刷裝置:刷頭為軟毛耐磨材質(zhì),具有良好的清潔效果,并能均勻的將煤油涂抹在圓盤剪表面;噴頭為吹掃噴頭,連接氣源總管,角度較帶鋼方向向外,可有效地清除圓盤剪表面污垢;刷頭與噴頭分列圓盤剪兩側(cè),共同作用于圓盤剪刀刃。
朱小強用了2天時間繪出了噴刷裝置圖紙,并立即開展實施。安裝完成后,經(jīng)過1個月的生產(chǎn)驗證,安裝噴刷裝置后的切邊剪,沒有出現(xiàn)因切邊不凈、鋅渣等問題影響帶鋼產(chǎn)生。 (劉偉 朱小強)
《中國冶金報》(2023年04月13日 08版八版)