本報(bào)訊 近年來(lái),攀枝花鋼城集團(tuán)廢舊物資分公司針對(duì)設(shè)備老化、成本居高不下的問(wèn)題,加快技術(shù)創(chuàng)新步伐,開(kāi)展了調(diào)整鋼渣熱燜方式、自制生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)脫水機(jī)技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),為企業(yè)節(jié)約了成本,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
該公司主要從事攀鋼釩公司煉鐵、煉鋼生產(chǎn)棄渣及廢棄物的清理回收、加工和銷(xiāo)售工作。鋼渣尾料是鋼渣經(jīng)過(guò)加工處理后剩余的尾渣,以前鋼渣尾料主要用于水泥廠(chǎng),由于近年來(lái)水泥行業(yè)受到市場(chǎng)持續(xù)低迷和環(huán)保壓力的雙重影響,導(dǎo)致水泥廠(chǎng)用鋼渣尾料大幅度降低。為避免鋼渣尾料的持續(xù)產(chǎn)出而造成堆積,該公司以鋼渣尾料替代冶金用石灰的方式運(yùn)用于冶金行業(yè)。為保證冶煉過(guò)程中具有良好的透氣性,需要控制鋼渣尾料的粉化率,為此,該公司成立了技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)。為了破解難題,尋找技術(shù)上的突破,該團(tuán)隊(duì)查看資料,及時(shí)深入生產(chǎn)一線(xiàn),通過(guò)改變熱燜方式,將之前的30天熱燜調(diào)整為15天,減少了熱燜時(shí)間,控制鋼渣尾料在熱燜過(guò)程中的粉化程度;同時(shí),將篩網(wǎng)尺寸由1.2米×1.5米調(diào)整為1.5米×1.8米,篩分面積由1.8平方米增大為2.7平方米,增幅達(dá)50%,提升了篩分效果,降低了鋼渣尾料中的細(xì)粉量。該團(tuán)隊(duì)通過(guò)改變打水、熱燜、篩分等一系列方式,各類(lèi)顆粒等級(jí)的產(chǎn)品品質(zhì)得到提升,使尾料市場(chǎng)銷(xiāo)售率提升了35%。
該公司鐵粉車(chē)間主要生產(chǎn)各類(lèi)磁選鐵粉,烘干工藝需要職工操作吊車(chē)吊運(yùn)接料槽,將接料槽放在分級(jí)機(jī)下端接不斷生產(chǎn)出的精礦,裝滿(mǎn)后的接料槽被運(yùn)至振動(dòng)平臺(tái)進(jìn)行振動(dòng)脫水,脫完水后被吊運(yùn)至烘烤料槽平臺(tái),通過(guò)圓盤(pán)給料機(jī)至烘干機(jī)進(jìn)行烘干作業(yè),在整個(gè)工作過(guò)程中需要消耗大量的人力和物力,而且存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。為此,該車(chē)間技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,尋找解決問(wèn)題的突破口,最終制訂了解決方案,取消原有振動(dòng)脫水及料槽轉(zhuǎn)運(yùn)工藝,改為自動(dòng)脫水機(jī)脫水及絞籠上料,通過(guò)改造既降低了吊車(chē)的故障率,又減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度和作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)。 (肖紅琴)
《中國(guó)冶金報(bào)》(2022年4月7日 08版八版)