本報(bào)通訊員 王笑竹 楊蕊華
與去年同期相比,全廠噸鋼綜合能耗降低42%,其中煤氣單耗下降10%、氫氣單耗降低26%、噸鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量提高9.2%……今年1月~8月份,攀鋼釩提釩煉鋼廠在節(jié)能減排方面交出了亮麗答卷。
該廠在長足發(fā)展中突破瓶頸制約,把節(jié)能減排作為踐行綠色發(fā)展理念的重要內(nèi)容,通過加快改進(jìn)管理模式,推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新裝備,成為廠區(qū)環(huán)境建設(shè)的重要參與者、貢獻(xiàn)者、引領(lǐng)者。
落實(shí)節(jié)能減排措施
該廠定期開展檢查、及時(shí)發(fā)布通報(bào)、按要求兌現(xiàn)節(jié)能減排管理績效獎(jiǎng)勵(lì)、嚴(yán)格落實(shí)節(jié)能減排管理措施,面對(duì)新時(shí)期生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)新目標(biāo)、新要求,開展了一項(xiàng)項(xiàng)具體行動(dòng)。
8月27日,該廠生產(chǎn)技術(shù)室能源管理主管姜遠(yuǎn)舸把近期檢查發(fā)現(xiàn)的蒸汽管道漏氣等問題,發(fā)布在該廠OA辦公系統(tǒng)的“曝光臺(tái)”欄目。這是他今年初以來發(fā)布的第34期能源監(jiān)察通報(bào)。
該廠作為攀鋼釩能源使用大戶,能源介質(zhì)有水、電、風(fēng)、氣等,僅氣體一類就有煤氣、氧氣、氮?dú)狻錃?、氬氣、蒸汽、壓縮空氣等。因能源種類多、使用點(diǎn)位廣、位置分布散,該廠節(jié)能減排工作比其他生產(chǎn)單位更具挑戰(zhàn)性。
為此,該廠強(qiáng)化了頂層設(shè)計(jì),完善節(jié)能減排獎(jiǎng)懲制度;設(shè)立了管理機(jī)構(gòu),把全流程節(jié)能減排任務(wù)落實(shí)到每名員工、每個(gè)崗位;建立了巡查機(jī)制,推行能源系統(tǒng)全要素常態(tài)化管理。該廠下發(fā)了《提釩煉鋼廠節(jié)能降耗工作方案》《能源管理專項(xiàng)考核細(xì)則》等節(jié)能減排工作相關(guān)辦法,開展了連鑄機(jī)漏水治理、外排水隱患整治等多項(xiàng)廠級(jí)專項(xiàng)治理,充分調(diào)動(dòng)了職工節(jié)能降耗的主動(dòng)性、積極性。
技改助力節(jié)能降耗
8月27日上午9時(shí)30分,在提釩煉鋼廠脫硫道口,鋼城集團(tuán)廢舊分公司一車間掛吊甲班班長方發(fā)明正按照調(diào)度指令,接通鐵水罐車加蓋裝置電源,操作遙控器,打開鐵水罐上的保溫蓋,指揮吊車將鐵水罐吊運(yùn)到下一工序。幾分鐘后,在離他不遠(yuǎn)處的提釩5號(hào)爐前,爐長李軍指揮吊車,將這罐鐵水緩緩倒入轉(zhuǎn)爐中。至此,這個(gè)標(biāo)號(hào)為“18”的鐵水罐完成了從高爐到提釩轉(zhuǎn)爐的旅程,實(shí)現(xiàn)了“一罐到底”。
“一罐到底”是攀鋼釩組織煉鐵廠、提釩煉鋼廠、物流中心、制造部等單位,協(xié)同推進(jìn)鐵鋼界面優(yōu)化攻關(guān)的重要成果。它不僅改善了鐵水罐容量與轉(zhuǎn)爐容積不匹配的問題,同時(shí)大幅減少了鐵水在運(yùn)輸過程中的溫度損失。截至目前,該廠提釩工序每噸鐵水廢鋼使用量比工藝優(yōu)化前增加了10公斤。
在能源二次回收利用方面,近兩年,該廠在做好原有5座煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收的基礎(chǔ)上,再投入800多萬元,實(shí)施2座提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收項(xiàng)目的技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煤氣全回收利用。僅此一項(xiàng),該廠每年新增效益1000余萬元。
今年7月份,該廠1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)轉(zhuǎn)爐的污泥脫水系統(tǒng)完成升級(jí)改造并投入運(yùn)行,5臺(tái)進(jìn)口高懸梁程控壓濾機(jī)替代了煤氣烘烤干燥裝置。完成升級(jí)改造后的污泥脫水系統(tǒng),不僅處理能力提高一倍,而且實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。該系統(tǒng)每年可節(jié)約焦?fàn)t煤氣7.8萬吉焦、壓縮空氣84.6萬立方米,減少二氧化碳排放3400噸以上,節(jié)約成本190.64萬元。
推進(jìn)節(jié)能新技術(shù)運(yùn)用
8月27日下午,在提釩煉鋼廠鑄鋼跨東側(cè)廠房里,一名操作工正在啟動(dòng)蓄熱式鋼包烘烤系統(tǒng),對(duì)完成大修后的鋼包進(jìn)行烘烤加熱。與以往不同的是,鋼包沿不再竄出長長的火焰。據(jù)該廠設(shè)備管理室電氣工程師侯軍民介紹,為使節(jié)能減排取得更大成果,去年引進(jìn)了蓄熱式鋼包烘烤節(jié)能技術(shù),采用新技術(shù)后,鋼包烘烤加熱效率更高、更節(jié)能環(huán)保。
該廠還通過對(duì)標(biāo)寶武、北滿特鋼等同行,大力推進(jìn)節(jié)能新技術(shù)運(yùn)用。2017年,攀鋼首套真空水環(huán)泵在該廠1號(hào)方坯真空處理工序投入運(yùn)行。用水環(huán)泵替代原來蒸汽泵,減少大量高溫蒸汽的使用,使蒸汽消耗量同比節(jié)省43%,運(yùn)維成本降低2.76元/噸鋼,節(jié)能率達(dá)53.8%,年節(jié)約運(yùn)行成本440萬元。2019年,該廠再次應(yīng)用水環(huán)泵技術(shù),完成了板坯真空處理工序的真空泵系統(tǒng)節(jié)能改造。
此外,該廠大力推廣使用水泵節(jié)能電機(jī),開展除塵風(fēng)機(jī)變頻改造、連鑄坯火焰切割嘴升級(jí)替代,為節(jié)能減排、綠色發(fā)展提供了有力支撐。
目前,該廠正按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念,堅(jiān)定推動(dòng)綠色、低碳、節(jié)能、環(huán)保生產(chǎn),奮力建設(shè)綠色、智慧、幸福鋼廠。
《中國冶金報(bào)》(2021年10月14日 08版八版)