縱橫鋼鐵公司全面貫徹落實各級黨委政府決策部署,積極推進全工序超低排放改造和深度治理,全力實施低碳行動和綠色制造工程。
公司目前擁有1700mm軋線一條、1500mm軋線兩條,主要治理源為加熱爐。軋鋼加熱爐采用高爐煤氣作為燃燒介質,而高爐煤氣含硫較高,燃燒后會產(chǎn)生二氧化硫,對空氣質量產(chǎn)生一定影響。今年以來,公司按照唐山市《開展鋼鐵企業(yè)工程減排深度治理工作的通知》要求,對全工序實施煙氣深度治理,將加熱爐煙氣脫硫列為重點環(huán)境保護提升項目之一,并通過招投標委托國內技術領先、實力雄厚的公司設計和施工。項目總投資8700萬元,于今年3月份動工,在施工單位的精心組織和軋鋼廠的密切配合下,努力克服現(xiàn)場空間狹小及邊生產(chǎn)邊施工等多種不利因素,加班加點保證工程安全、高質量推進,確保了按政府規(guī)定期限提前完工投用。
該項目采用“SDS脫硫 SCR脫硝”協(xié)同治理技術,在原有脫硝系統(tǒng)基礎上改擴建而成。首先,利用余熱將煙氣升溫至100℃以上,通過在煙道中噴射小蘇達粉末作為脫硫劑,與煙氣中的二氧化硫進行脫硫反應,脫硫灰隨煙氣進入布袋除塵器被收集。然后,脫硫及除塵凈化后的煙氣進入SCR脫硝系統(tǒng),通過向煙道中噴入氨水,使氨水與煙氣中的氮氧化物發(fā)生反應,生成無害的氮氣和水。最終,凈化后的煙氣從煙囪排出。
該系統(tǒng)自6月中旬正式投運以來,運行穩(wěn)定可靠,出口二氧化硫<30毫克/立方米,氮氧化物<100毫克/立方米,顆粒物<10毫克/立方米,各項指標優(yōu)于國家要求的50毫克/立方米、150毫克/立方米、10毫克/立方米排放標準。
該項目具有系統(tǒng)操作簡單、維護管理方便、所需定員少,以及能耗低、不產(chǎn)生二次污染等特點。同時,排放的煙氣還能達到消白效果。
自公司建廠以來,已累計投入環(huán)保專項資金75億元,用于深度治理和提標改造。軋鋼加熱爐煙氣深度治理項目的投運,標志著公司全工序超低排放水平達到一個全新的高度,低碳綠色產(chǎn)業(yè)鏈全面形成,率先走在行業(yè)前列,為環(huán)??冃гu價創(chuàng)A奠定了堅實的基礎。