本報記者 丁家峰 通訊員 陳世宇
改變供料線路,每月直接贏得經(jīng)濟(jì)效益3.4萬元!
近日,首鋼通鋼公司煉鐵事業(yè)部焦化生產(chǎn)線料場改變運輸模式創(chuàng)新創(chuàng)效的一件事被職工廣為贊譽(yù)。在首鋼服務(wù)團(tuán)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下,通鋼煉鐵事業(yè)部多個作業(yè)區(qū)專業(yè)人員高效協(xié)同作戰(zhàn),通過改變焦粉運送時間,打破原有的生產(chǎn)組織模式,使焦粉能夠及時運輸,不僅降低了費用,也為搶卸車贏得了寶貴的時間。
不算不知道,一算嚇一跳。降本,高招不斷!為探尋其中的奧秘,近日,《中國冶金報》記者對該項目改造進(jìn)行了實地走訪。
要改,傳統(tǒng)觀念要摒棄
以往,從煉鐵和焦化來的焦粉總是集中一起到地坑,導(dǎo)致地坑“料”滿為患。多余的料若是無法通過地坑實現(xiàn)運輸,就只能通過大型堆取料機(jī),通過9條皮帶運輸?shù)较到y(tǒng)進(jìn)行破碎。在此過程中,職工要啟動各種設(shè)備,這樣一來,職工的勞動強(qiáng)度加大,造成一定程度的人力浪費,而且還增加了設(shè)備啟動電費、運途損失等。所以,看慣了、干慣了的傳統(tǒng)模式要摒棄。通鋼噸鋼降本300元攻關(guān)活動開啟后,這項問題攻關(guān)被提到了重要議事日程。
要做,大膽探索新路徑
針對問題,首鋼服務(wù)團(tuán)專家會同通鋼煉鐵事業(yè)部迅速組建專項攻關(guān)組,組織高爐、料場、燒結(jié)、焦化等相關(guān)作業(yè)區(qū)專業(yè)人員進(jìn)行專題研究,通過多次實地調(diào)研,他們發(fā)現(xiàn):焦化、高爐系統(tǒng)的焦粉一般都集中在上午運輸卸車。不到2個小時,焦倉就被大量運輸來的焦粉堆滿了。而集中運輸是造成焦粉不得不通過大型設(shè)備另行運輸?shù)摹白锟準(zhǔn)住?。?jīng)過專家團(tuán)隊的反復(fù)研究論證,他們集思廣益,找到了運送焦粉的新思路。
要為,思路落到行動上
一種新型送料模式在專家團(tuán)隊的頭腦中逐步形成。采取雙管齊下的模式:一是“錯時”送料,焦化和高爐系統(tǒng)的焦粉不許同時運送,高爐在上午8點左右送料,焦化必須在每天中午以后送料,避免料多堵塞地坑的情況發(fā)生。二是加大焦粉破碎力度,要求燒結(jié)系統(tǒng)職工加速對焦粉的破碎工作,讓焦粉快速沉入地坑以下,增加地坑運輸能力,緩解地坑“料”滿為患的問題。
要算,精益管控提效益
新的組織模式和操作模式打破了以往的制約“瓶頸”。
到主料場的焦粉少了,減少了倒運車輛的使用費,一個月節(jié)省近1.2萬余元;每班少運2個小時焦粉,堆取料機(jī)降電耗近1250多千瓦時,一個月下來節(jié)省電費2萬余元,直接經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)到3.4萬元。另外,在運料上避免使用堆取料機(jī)和運輸皮帶,也為該設(shè)備更好地?fù)屝盾嚭投嗌狭馅A得了時間,取得了一舉多得的效果。
首鋼服務(wù)團(tuán)專家說:“新的操作模式只需按定量化、標(biāo)準(zhǔn)化操作模式推進(jìn),一分錢也不用花,真正體現(xiàn)了高效協(xié)同,向管理要效益”。全新的模式在工作實踐中發(fā)揮了明顯的作用,所帶來的成果使人振奮,解決以往存在的問題,也讓降本收獲成效。
《中國冶金報》(2020年07月07日 03版三版)