近期,重慶鋼鐵物流運輸部設(shè)備作業(yè)區(qū)對2號翻車機區(qū)域進行了一次設(shè)備創(chuàng)新改造。改造后,翻車時抑塵所需耗水量,由平均每車降低至0.2噸每小時,降低了50%。
重慶鋼鐵原2號翻車機為了抑塵除灰,采用人工控制的抑塵裝置進行作業(yè),不僅耗費了大量人力資源,還無法精確控制抑塵時間,導致了水資源的不必要浪費及現(xiàn)場積水嚴重等問題,嚴重影響了作業(yè)效率與環(huán)境整潔。
針對這一問題,重慶鋼鐵物流運輸部設(shè)備作業(yè)區(qū)成立了專項攻關(guān)小組,經(jīng)過深入調(diào)研與反復試驗,成功優(yōu)化出了一套自動抑塵系統(tǒng)。該系統(tǒng)不僅引入了電磁閥與時間繼電器,實現(xiàn)了抑塵作業(yè)的全自動化控制,還加入了智能識別技術(shù),能夠根據(jù)不同的來料特性自動調(diào)整抑塵時間,顯著提高了科技含量。
改造后,抑塵系統(tǒng)通過內(nèi)置的物料識別模塊,實時分析來料的種類、濕度、粒度等關(guān)鍵參數(shù),并基于這些數(shù)據(jù)智能計算最佳的抑塵時間和強度。對于濕度較高的來料,該系統(tǒng)會自動縮短噴淋時間,避免過度濕潤。而對于易揚塵的干燥物料,該系統(tǒng)則會適當延長除塵時間并增加強度,確保有效抑制揚塵。這種個性化的除塵策略,不僅提高了作業(yè)效率,還進一步減少了水資源的浪費。
改造實施后,2號翻車機原抑塵裝置平均每車耗水0.4噸/小時,而現(xiàn)在的自動噴淋裝置在智能控制下,節(jié)水效率高達50%。這一成果解決了翻車機抑塵系統(tǒng)長期困擾的由于人工操作而產(chǎn)生的跑冒滴漏問題。
重慶鋼鐵設(shè)備作業(yè)區(qū)將繼續(xù)秉承公司綠色發(fā)展理念,不斷探索和應(yīng)用新技術(shù)、新方法,用創(chuàng)新嚴控跑冒滴漏問題。(胡豈瑜)